Читаем Мир Авиации 1999 03 полностью

3) пилотажно-навигационные приборы, приборы ВМГ и кислородное оборудования по своему объему полностью, а электрооборудование в основном, соответствуют тактическому назначению самолета;

4) в конструктивном отношении самолет выполнен хорошо, основные агрегаты конструкции самолета, шасси, управление самолетом и мотором надежны и при испытании действовали безотказно.»

Одновременно указывалось, что самолет предъявлен на госиспытания с опозданием на год и три месяца, и не вполне соответствует ТТТ к нему. Такую мягкую формулировку военные выбрали, чтобы морально поддержать Ильюшина. Строго говоря, основные данные самолета БШ-2 с полетным весом 4725 кг (существенно меньшим нормального по ТТТ) были значительно хуже предусмотренных заданием (см. таблицу).

Проект Ш докл. записка С Ильюшина от февр. 1938
Проект Ш докл. записка С Ильюшина от февр. 1938ТЗ на Ш по плану опытного самолетостроения от 5 мая 1938новые ТТТ к ЦКБ-55 15 февр. 1939по результ. испыт. ЦКБ-55 2.10.39–26.03.40ЦКБ-57 зав. испыт.Ил-2 зав. Испыт 22 февр 1941Ил-2 гос. испыт. 28.02.41–20.03.41сер. Ил-2 № 182402
МоторАМ-34ФРНАМ-34ФРНАМ-35АМ-38АМ-38АМ-38АМ-38
Скорость максим.
у земли385-400385-400362423422419451
на выс. 2800437
на выс. 2300446
посадочная105-110135'140140
Дальность
полета750…800
попета с норм весом800618
с перегрузкойдо 1000
расч.
на скор. 260 у земли
на скор. 300
и на выс. 4000 м850
с норм вес. но скор. 380600
с норм. вес. у земли на скор. 357508
техн. у земли на скор 377638
Потолок практич.80009000–9500не замерялся
Взл. масс норм.4988512553105336
Время набора выс 5000'8-911.5101010.6
Длина разбега250340250250410
пробега280260260360
Вооружение
стрелковое
наступательное (в крыле)4хШКАС (по 500)2хШКАС + 2Хкрулнокал.4хШКАС (общ. 3000)4хШКАС (общ. 3000)4хШКАС (общ. 3000)2хШКАС + 2хШВАК +2хШВАК(420) + 2хШКАС (1500) +2хШВАК (420) + 2хШКАС (1500) +
оборонительное1хШКАС2хШКАС1хШКАС (750)1хШКАС (750)8хРО-82/РО-132 4хРО-82/РО-1328хРО-82/РО-132
(на турели)(500)
бомбовоедо 250250-300250-300400400400400400
600600

Потолок БШ-2, из-за падения давления масла у мотора АМ-35 на высотах более 6000 м и падения давления бензина вследствие недостаточной мощности бензопомпы, на испытаниях не определялся.

Кроме того, мотор АМ-35 № 116 показал плохую приемистость из-за неудовлетворительной работы регулятора и низкую эксплуатационную надежность — в ходе испытаний была проведена его замена.

Недостатки новой машины порождались, в основном, низкой тяговооруженностью и чрезмерно задней центровкой. При этом отмечалось, что при заданном ТТТ полетном весе удельные характеристики машины будут еще хуже, время набора высоты 5000 м составит не менее 12–13 минут (вместо 8–9 по заданию), а требуемая максимальная скорость у земли может быть достигнута только при использовании более мощного мотора.

В этой связи Техсовет рекомендовал осуществить установку на самолет более мощного (при том же весе и габаритах, что и АМ-35) невысотного мотора АМ-38 с максимальной мощностью у земли 1625 л. с., собранного 24-м заводом в сентябре 1939-го и находившимся в то время на стадии опытно-доводочных работ.

Здесь уместно отметить, что еще 13 февраля 1940 г. на заседании Коллегии HKAII при рассмотрении вопроса о ходе заводских испытаний БШ-2 С. В. Ильюшину и Главному конструктору завода № 24 А. А. Микулину поручалось подготовить конкретные предложения по установке мотора АМ-38 на самолет и представить их на рассмотрение Наркому Шахурину. Однако, к началу госиспытаний БШ-2 двигатель АМ-38 готов еще не был.

Перейти на страницу:

Похожие книги